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都是为了省钱,企业VOCs 废气治理失败案例

文章出处:未知 人气:发表时间:2020-04-28

某印刷线路板厂在江门建立了一座新厂,委托某环保公司负责治理全厂废气。其中有两条垂直喷锡产线产生 VOCs 废气,每条线要求的 VOCs 废气排风量为 15000CMH,两条线合用一套 VOCs 废气处理系统,系统总设计排风量 30000CMH。

垂直喷锡线 VOCs 废气的特点是:废气量具有脉动性;在采用有铅喷锡工艺的情况下喷锡炉温度为 245-260 度,废气温度较高;废气中含有锡(铅)烟尘,松香油等,成分复杂;该废气具有特殊苦味,且味道浓;废气烟雾呈明显的青灰色。图 1 是产线产生 VOCs 废气的主要部位——喷锡炉。
 

废气净化方案采用的是填料塔+活性炭箱吸附。处理过程是:先利用填料塔降温,除雾后用活性炭吸附。因为废气有油性,塔内加NaOH 液洗涤。吸附材料使用廉价的颗粒柱状煤质活性炭,不脱附不再生,饱和后直接当危废处理掉。由于某些原因,活性炭吸附层采用类似图 2 的迷宫式结构。这样就可以使得在活性炭吸附饱和后,即使不更换活性炭,车间的排风量不会受到大的影响。这样的一套净化系统,在开始运行的几天,排气烟雾不太明显,但是味道并没有消除。1 周过后,排气中烟雾明显,系统几乎成为一个摆设。

 

前些年,这种做法广为人知。由于相关职能部门对 VOCs 废气排放监管不太严,该公司又属于当地纳税大户,这样的一套净化系统,也能堂而皇之地运行。然而好景不长,环保要求开始变得严格,在生产上,该公司不得不采用无铅喷锡工艺。而无铅喷锡炉温度为 280-300度,这样导致废气中烟雾量大增。在这种情况下,原来的净化系统,即使更换新的活性炭,排气中青灰色烟雾也非常明显。环保局明确表示,排气不达标。

       于是只好对净化系统进行改造。该公司领导要求,要旧物利用。为了节约成本,减少变动,只对活性炭吸附层进行改造,封堵气流短路部分,变成图 3 的结构。彼时活性炭危废的处理费用尚未涨价,为了节省运行费用,依然使用颗粒柱状煤质活性炭作为吸附剂。


这样改动后,活性炭箱的阻力大增,之前的风机风压不够,达不到原来的 30000CMH 额定风量。恰好,该公司喷锡线的实际运行情况与设计时不同:每次只有 1 条线在运行。这样就可以关闭不用的支管,风量为 18000CMH 就能达到要求。改造之后,系统运行了一个月左右,大问题出现了。吸附剂饱和,吸附层上出现黏糊状物质,堵住了吸附层,系统阻力太大,风机抽不动,车间内烟雾蒙蒙,气味浓烈,工人抗议,没有工人愿意到喷锡车间工作。只能更换活性炭,但是这样的更换频率,公司接受不了。最后,领导决定,再次改造净化系统。  本文来源:广州环保

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